看板 Gossiping
作者 標題 Re: [爆卦] 榮化犯下的大錯,記者來看一下吧
時間 2014年08月04日 Mon. AM 12:01:43
※ 引述《pipi520.》之銘言:
: 關鍵壓力異常影像網址 : http://0rz.tw/2BuB6
:
: 李長榮,華運 公布工作日誌,小弟來位各位導讀其中發生什麼事,以及哪些地方出問題
: 以及雙方由於錯誤觀念犯下最關鍵的錯誤造成不可挽回的災難
: 首先奉上雙方結合後的通聯記錄
: ===============懶的看的話直接下跳,下方直接解釋================
: (榮化)20:50 華運量無0
: (華運)20:55 大社來電表示未收到料,而P-303指示跳升 33~34
: XXX立即查看 P-303狀況,電流175A/PIC-312 27kg降至18kg
: MCC電流180A P-303 STOP
: (華運)21:05 To亨回報狀況,通知Lcyc 大社/前鎮暫停外送
: 並協調試漏管線
: 期間聯絡協調事宜
: (榮化)21:20 送出 但謂壓力Keep未上升再停
: (華運)21:30我方阻閥關斷
: (華運)21:45大社組閥關斷,開始試漏,管壓 我方 13 kg
: 大社 13.5kg 未降
: (華運)22:00 大社來電,低液位要求泵料
: 致電亨 可否泵料 ~ 經協調後同意泵料
: (榮化)21:40 ~ 22:10 雙方 valve 關,check管線壓力 13.5K 無漏
: (榮化)22:10 送出 量
: (華運)22:10 P-303 Run
: (華運)22:15 開始泵料
: (華運)22:25 持續與大社詢問收料狀況及管壓 大社 20噸 / 我方 24.5噸
: (華運)22:45 管壓微升
: (華運)23:10 To 亨回報出料狀況
: (華運)23:35 孫領班到場表示 二聖路與凱旋路洩漏丙烯
: 立即將 P-303 Stop 並回報亨
: ================================================================
: 簡單講, 20:50 華運方面發現丙烯流量沒了 0
: 工廠發生異常,停下來確認處理是很正常的家常便飯
: 所以雙方停下 pump 試打一下,看看丙烯能不能再打出去
: 榮化方面 21:20 再送出一次,奇怪的是壓力沒上升
: 所以雙方很慎重的,把兩邊的閥關起來,
: 如果管子有洩漏的話,裡面的東西漏掉,壓力會掉下來
: 這個測試方法是化工廠很常用的 "飽壓測漏" 手法
: 反正有漏,壓力就會掉下來,壓力沒變化,表示沒漏,這個觀念常常在用
: 雙方很慎重的做了飽壓測漏後,確定壓力 keep 在 13 kg 附近不會下降
: 所以判斷管子沒有洩漏
: 華運方面很慎重的通知亨 (猜測大概是上級主管),有了判斷依據後決定繼續泵料
: 22:10 繼續送料
: =========導讀完畢,以下分析 ==============
: 20:50 分之前的丙烯泵送壓力是 40 Kg(大概是40 atm) 左右,之後異常掉到 13 附近
: 然後就不再下掉了,而且榮化與華寶都有作飽壓測試
: 這的測試理論上跟殺人有不在場證明一樣是個強力證據,證明管子沒破
: 但這個飽壓測試有個關鍵 bug ,也是讓李長榮 華運犯下大災難的錯誤觀念
: 就是丙烯是 40 kg 高壓運送,在 40 kg 高壓下會液化成液體
: 如果壓力慢慢流失掉,壓力掉到一個數值,丙烯就會氣化成氣體
: 這個壓力叫做飽和蒸汽壓
: 丙烯 25℃ 飽和蒸汽壓 = 1158 Kpa 換算大約是 11.5 kg
: 也就是說管子破掉時,釋出的空間讓裡面大量的液化丙烯
: 不斷的轉換成 11.5 kg 的氣體丙烯
: 液體氣化成氣體體積大概會膨脹數百倍,這些大量的丙烯氣體 keep 住了壓力
: 管子裡面大量的液體丙烯不斷的在 11.5 kg 壓力下氣化再氣化
: 這也就是為什麼管子壓力一直 keep 在 13 kg 不會掉下來的原因
: 也讓華運,李長榮 雙方造成誤判
: 關鍵錯誤就在於
: 液化流體的飽壓測試必須高過飽和蒸汽壓,不能在飽和蒸汽壓附近作測試
: 否則不斷氣化的氣體壓力會讓測試人員誤判壓力沒有降低
: 以上
: 小觀念
: 我們都知道 150 度西的水蒸氣 降溫的話,
: 會在 100度西停留,等全部變液態水才會再降溫
: 壓力也一樣,高壓液體降壓時會在飽和蒸汽壓附近停留,等全部變成氣體,才會再降壓
這篇文章很有意思 講的很對 我想透過這次事件能反應出台灣化學工程產業的漏洞
小弟不才 某外國學校化學工程剛畢業 現在準備碩士
事故一開始的時候 我就在猜測 可能是要嘛因為反應箱的壓力因為不明原因降低了 然後操作人員屁顛屁顛的想說“啊 我的流量降低了 那我再升高達到標準就好了!”
果然跟我猜的差不多......
希望藉此機會能反映出 專業人員的不成熟
====================
一開始工程師在設計一個化學工廠的時候
我們會把一個PFD(Process Flow Disgram/Process Flow Sheet)把主要的Component畫出來
畫完之後 經過一系列的修改 就要到最重要 P&ID (Piping and Instrumental Diagram)
也就是所謂的在現有的PFD上面加上安全措施 (比如說什麼Control Valve啦 什麼Pressure Indicator啦 Level Indicator啦 BYPASS LINE 啦 我等下會說為什麼我強調這個)
我想指出的是在我看來 今天工廠有兩個錯誤:
1. 跟原文說的誤判
2. 工廠Design
============
誤判方面的話 原文已經說明的很清楚了
我想再對背景做多一些的補充
因為這些有機化學物品(Chemical的中文?)在常溫下是氣態 如果要做Polymer的話 保持液態才能達成最佳反應量
如果要讓氣態的東西 變成液態的話 要嘛控制溫度要嘛控制氣壓
溫度一般不太可能有 因為C3H6一看就知道volatile chemical 不到零下幾十度不會給你變液態
原文中的飽和蒸汽壓 (Saturated Pressure/Vapour Pressure) 我看了 10bar左右 在20 degree celsius 說的很對
因為裂縫的產生氣壓的下降 溫度不變 所以C3H6 不停的蒸發到工廠內部
超過Flash Point (只要一點火苗就會燃燒的點)
造成悲劇
======
關於design反面
因為今天運送的是液體 不是氣體 如果是我的話 我會放一個Flow Indicator (測試流量)
我了解因為今天是高壓process 壓力很重要 可是在兩個Component之間 只要前面的Unit還有後面的Unit 都有pressure indicator 我認為pipe方面就不需要 完全只用一個Flow Indicator就可以代替
當你的pipe有裂縫的時候 東西就會流掉 你的液體流掉了 流量測試就會出來而不是弄一個抗壓測試 發現平常我40bar的壓力抗壓測試會講到12bar左右 然後我今天一開始13bar多降到 13bar肯定正常對不對??對不對??
然後還繼續供料!
廠房那麼大要弄到flash point不容易 何況中間有停止供料做測試
繼續供料的決策是悲劇的推手
如果我來deisgn 的話會是這樣的邏輯:
Leakage 產生--> 流量降低--> 調整閥門控制流量-->沒辦法達成--> 開始長生懷疑pipe leak--> 確認upstream unit 壓力,正常--> 啓動備用pipe (Bypass Pipe)--> 清理現場+加report 工廠繼續運作
專業的記者應該要想辦法弄他們工廠的P&ID 然後做評論
算了 反正消費死者就夠寫了
希望我的短見能對未來有所幫助
謝謝
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※ 作者: tiancei 時間: 2014-08-04 00:01:43
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